一台服役多年的进口减速机突发故障,无参数、无图纸、无技术支援——面对这道“三无”难题,王朝公司设备运维团队用专业、耐心、韧性攻坚,不仅让生产线重获新生,更在核心部件上打开了自主可控的关键突破口。
产线“主动脉”突发险情

王朝公司灌装车间六号生产线,作为公司生产体系的核心环节,其稳定运行直接影响产能交付。近期,该产线灌装机突发异常机械异响,经精密诊断,症结锁定于核心传动部件——主减速机,其内部蜗轮蜗杆已出现严重磨损与点蚀,设备状态告急。该减速机为意大利Bertolaso公司专属定制。自投产以来,虽历经多次保养,核心部件却从未更换。由于年代久远且为进口定制设备,原厂未提供详细参数铭牌,相关技术图纸亦存在缺项,给后续维修与替代工作增添了较大技术难度。“就像让你修一台没有说明书的外国发动机,连螺丝规格都要自己猜。”设备运维部工程师回忆道,“但产线停不起,我们必须想办法。”逆向攻坚 从“拆”开始

国产化替代绝非简单的“以国代进”,而是一场集逆向测绘、材料匹配、工艺攻关于一体的系统性技术攻坚战。设备运维部组建专项攻关组,从逐层拆解入手,对每一个齿轮、每一处配合间隙进行手工测量,逐一记录关键尺寸与技术参数。“我们不是在修机器,是在给这台意大利老机器重写‘出生证明’呀。”宋师傅笑道。通过分析和测试反推材质标准,反复测试、优化,直至各项参数完全达标,为公司国产化定制提供精准的数据依据,实现了对原进口部件的整体国产化替代与装机投用。
一次试车 验证自主能力
“开机!”随着一声令下,电机启动,减速机平稳运转,异响消失,传动流畅,所有运行参数全部达标。车间里先是安静了2秒,随即爆发出掌声。六号线迅速恢复生产,未对市场交付造成任何影响!这一刻,不仅是设备的重启,更是对国产高端制造在核心工艺可靠性与稳定性的有力验证,彰显了王朝公司敢啃硬骨头的技术实力。
不止于降本 更在于自主可控

本次国产化替代,直接节省采购成本约3.5万元,供货周期从28周压缩至7周。标志着王朝公司已具备对进口高端定制化传动部件实施国产化替代的技术能力。“过去采购周期长、费用高,坏了只能被动等;现在从依赖进口到自主替代,我们掌握了实实在在的主动权。”设备运维部负责人戴泉自豪地说道。王朝公司自主可控的技术得以让一台减速机“重生”。在“卡脖子”面前,“王朝人”选择迎难而上;在未知面前,“王朝人”用专业与韧性开辟新路。下一步,公司将持续推进关键设备国产化替代工作,把技术命脉牢牢掌握在自己手中,让每一条生产线的运转更加行稳致远。
编辑:刘天宇
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